近日,设备分公司崇爱二分部沥青拌合站完成对橡胶沥青计量泵送系统的“微创新”改造,改造后沥青站产量提高了71%,达到240吨/小时,有力解决了产能不足问题,为项目沥青上面层施工提供坚强的后台保障。
项目沥青拌合站型号为安迈5000型,设备出厂时原设计有2条沥青计量输送管道,其中1号管道及沥青泵负责橡胶沥青计量,2号管道及沥青泵负责普通和改性沥青计量,在实际作业过程中,两套泵送系统独立运行,互不干涉。沥青站在生产沥青上面层混合料时,由于上面层使用的橡胶沥青粘度高,流动性差,加上原厂输送管道管径不足,致使橡胶沥青计量慢,耗时长,导致整体生产慢,产量低,每小时产量只有140吨,无法满足前台摊铺施工要求,严重影响项目沥青路面施工进度。
为有效解决这一问题,设备分公司技术人员决定对沥青计量输送系统进行电气化改造,即把原来1号管道计量控制信号同步接到2号计量管道,使原本两套独立运行、互不干涉的泵送系统变成可以同步控制、统一协同运作的关联系统,使原来的单泵单管道作业变成双泵双管道同时作业,增大橡胶沥青输送流量,大大缩短了沥青计量时间,从而极大提高沥青上面层混合料的生产效率。
技术人员对电路进行“微创新”改造 黄红波/摄
系统的改造完成,不仅节省了设备维修资金成本,降低了设备维修改造时间,也为项目顺利实现通车目标提供了坚强的设备保障。下一步,设备分公司将持续做好设备技术服务保障工作,加压奋进,强化设备管理,提升运行效能,以“微创新”“微改造”引领实现设备效能提升,以实际行动助推项目施工生产任务向前推进。
(文/潘海沦 审核/雷敬椿、张祖凯、黄景辑)